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煤气化废水处理工程实例新工艺研究(二)酚氨萃取回收工艺的改造

添加时间:2024-02-24

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酚氨萃取回收工艺的改造

某气化厂原废水处理主体工艺为脱酸、脱氨双塔汽提—一级酚萃取—UASB—A/O—深度处理工艺,处理规模120m3/h,进水总酚高达/L,/L,氨氮约5 040mg/L。经过酚氨回收后,COD约/L,氨氮390mg/L,总酚约/L,多元酚浓度大于570mg/L。由于酚氨预处理后,氨氮、多元酚较高,对微生物有毒性,特别是多元酚对微生物的毒性最大,并且很难降解。因此,酚氨脱除回收仍然是解决水质达标的难点。虽然将萃取剂由二异丙基醚(DIPE)改为甲基异丁基酮(MIBK),但出水多元酚仍然高达350mg/L,不能直接进入生化系统处理,同时由于甲基异丁基酮在水中的溶解度为1.9%,沸点为117~118℃,因此,甲基异丁基酮较二异丙基醚回收损失大、蒸汽消耗量大、能耗高,需要将原有工艺进行升级改造。

1. 工艺改建

目前,常用的工艺为德国Lurqi公司的化工分离与生化处理两段结合的煤气化废水处理工艺,该废水处理厂主要从以下4方面进行调整。

(1)将原有脱酸脱氨两塔改造为汽提脱酸侧线脱氨一塔,并在脱酸脱氨塔中加入NaOH,目的是去除固定铵盐,减少塔顶酸性气体中氨的含量,避免管道碳铵结晶。

(2)将原有的一级单塔酚萃取改造为串联双塔两级萃取,并选用二异丙基醚作为一级萃取剂,主要去除单元酚;选用甲基异丁基酮作为二级萃取剂,主要去除多元酚。

(3)改造了UASB厌氧反应器,增加了2台(1用1备)循环泵及内回流管道。将原上升流速1.3m/h提高到3.3m/h。单台循环泵Q=200m3/h,H=20m,N=l8.5 kW。

(4)将原有A/O池改造为多级A/O池,将进水方式改为多段进水方式。

高浓度酚氨废水预处理段改造前后的工艺流程分别见下图。

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如图所示工艺流程为:①首先将废水从原水池经泵分冷热两股送入汽提脱酸侧线脱氨塔,一路经换热器与循环水换热冷却至35℃左右,作为汽提脱酸侧线脱氨塔填料上段冷进料,以控制塔顶温度;另一路经3次换热至150℃左右作为汽提脱酸侧线脱氨塔的热进料,进入汽提塔的第一块塔盘上。塔顶出来的酸性气经分凝罐分凝后的气体送至硫黄工段,分凝液则返回原水池。②侧线脱氨脱出的氨气经三级分凝后得到富氨气,分凝液进入原水池。③脱酸、脱氨后的含酚水进入萃取一塔,和萃取剂二异丙基醚(D1PE)进行逆流萃取。萃取相进入酚回收一塔,得到酚及其同系物大于70%的粗品酚和萃取剂;萃余相进入脱溶剂一塔,以回收溶剂,塔底出水经过换热后,进入萃取二塔进一步萃取,和萃取剂甲基异丁基酮(MIBK)进行逆流萃取。萃取相进入酚回收二塔,得到酚及其同系物大于70%的粗品酚,萃余相进入脱溶剂二塔以回收溶剂,脱出溶剂后的稀酚水进入生化处理工段。

2. 运行效果分析

(1)各工段处理效果

改造后的运行效果见下表中数据显示,通过汽提脱酸侧线脱氨和两级萃取预处理后,出水挥发酚为120mg/L,去除率94%;氨氮为195mg/L,去除率为96%;硫化物为120mg/L,去除率为95%;COD为/L,去除率为92%。满足生化处理的进水要求。再经过生化处理和深度处理后的出水可以达到《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)一级标准要求。改送后各阶段处理效果汇总见下图。

(2)运行成本

改造后蒸汽、循环水、电等公用工程的单位运行成本为43.96元/m3;萃取剂、废水处理药剂的原材料消耗单位运行成本为5.63元/m3;其他人员费用及污泥处理费用单位运行成本为2.33元/m3;氨回收效益为13.93元/m3;粗酚回收效益为2.99元/m3;综上,综合运行成本为22.2元/m3。

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3. 萃取剂的调整

(1)萃取剂比选

目前,常用的萃取剂有二异丙基醚(DIPE)和甲基异丁基酮(MIBK)。二异丙基醚在水中的溶解度为0.8%,沸点为68.5℃,对单元酚萃取脱除率高,但由于多元酚的极性和水溶性更强,萃取脱除率非常低。两种萃取剂对不同酚的萃取分配系数见下表。

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根据上表中两种萃取剂对单元酚和多元酚的萃取分配系数可知,萃取剂二异丙基醚苯酚(单元酚)的萃取分配系数较高,但对于偏苯三酚和对苯二酚(多元酚)的萃取分配系数分别只有0.18和1.03。而甲基异丁基酮对于偏苯三酚和对苯二酚的分配系数分别为5.0和9.9。可见,甲基异丁基酮适合于多元酚的萃取,二异丙基醚适合于单元酚的萃取。因此选用二异丙基醚作为一级萃取剂,主要针对单元酚的去除;选用甲基异丁基酮作为二级萃取剂,主要针对多元酚的去除。

(2)萃取剂用量确定

酚氨萃取装置稳定运行后,进水COD为71500~/L,根据国内几家酚萃取现场运行数据,确定二异丙基醚萃取剂和进水量的比为1:5.5,在确定该比值的基础上,试验了MIBK不同用量和COD、总酚的去除效果的关系。MIBK不同用量对COD、总酚去除效果的影响见下表。

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从上表中可以发现,随着MIBK用量的提高,COD和总酚的去除率也相应提高,但MIBK的用量提高到14mg/L以上时,COD和总酚去除率提高幅度不大,运行费用却大幅增加。所以,确定最佳MIBK用量为12mg/L。

4. UASB反应器容积负荷的确定

UASB反应器启动时容积负荷为1./(m3·d);COD去除率为43%。之后随着颗粒污泥的成熟,UASB反应容积负荷和COD去除率也相应的提高。在56~108d,UASB反应器COD去除率维持在74%以上,容积负荷约为6./(m3·d),各时段运行参数见下表。

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5. 结论

(1)采用萃取脱酚工艺,出水挥发酚为120mg/L,氨氮为195mg/L,硫化物为98%mg/L,COD为/L,可直接进入后续生化处理系统,处理出水可以达标排放或回用于熄焦水。

(2)采用两种萃取剂分别用于单元酚和多元酚的萃取,提高了多元酚脱除率,有利于后续生化处理。

(3)确定萃取剂甲基异丁基酮最佳用量为12mg/L。

(4)UASB反应器的容积负荷最高为6./(m3·d),回流比为150%,上升流速为3~5m/h。

(5)煤气化废水处理综合运行成本为22.2元/m3。

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